河北钢铁集团邯钢邯宝炼铁厂在抓好高炉稳产顺行的基础上,通过优化炉料结构、优化物料供应流程、降低高炉综合燃料比,大力改善指标,确保实现吨铁成本降至2700元以下目标。
在炉料结构优化方面,该厂炉料结构优化攻关队根据市场价格加强成本测算,动态调整炉料结构和烧结矿碱度,寻求炉料结构的最佳性能和价格比,同时寻求技术突破,重点解决原料品位低和碱度高对炉况造成的波动,确保生产稳定运行。目前,该厂已将价格相对较低的澳系粉比例提高到36%以上、巴系粉比例降至21.5%,其中质量好、价格贵的巴西粗粉比例已降至8%——10%。
在降低高炉综合燃料比方面,该厂不断优化高炉操作参数,使上下部操作参数相匹配。下部调剂采用适宜的风口面积,保持合理的风速和鼓风动能;上部调剂以平台漏斗理论为依据,控制合适的料面形状,确保中心气流的分布,以环位、料线和批重来平衡炉内两股气流的分布,改善炉料透气性,提高煤气利用率。加强炉缸热制度和造渣制度,控制炉渣二元碱度,在保证铁水物理热1500摄氏度以上、炉缸热量充沛的基础上,推行低硅冶炼,实现低燃料比生产。下一步,该厂计划将高炉综合燃料比降至500公斤,吨铁可降成本7.8元。
在优化物料供应流程方面,由于取消焦炭过筛,毛焦直过到高炉焦炭仓,两座高炉适度调整部分参数,适应高焦丁比的实际情况。高炉系统吨铁消化8——10千克碎焦,吨铁可降成本9——10元。
在优化喷吹煤配比方面,该厂将烟煤比例逐步提高到50%以上、挥发份达到23%,在控制燃料比不升高的情况下,每吨煤粉可降成本55.5元。目前,该厂正在加强喷吹煤配比试验,计划将烟煤比提高到52%;正在进行将煤粉粒度<200网目比例由70%降至65%的节电试验,进一步降低生产成本。
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