“截至5月21日,扩容罐大于136吨罐数已超过上月总数,满罐率提高19个百分点,直兑数量增幅明显,铁水温度平均提高25℃,为‘一罐到底’的全面铺开奠定了基础……”日前,笔者从攀钢钒铁钢界面执行攻关会上获悉,经过持续攻关,该公司扩容罐满罐率大幅提高。
扩容罐满罐率是指扩容罐铁水净重大于136吨罐次占比,是攀钢钒系统量化降成本和生产环节物流降成本的攻关目标。据了解,从高炉工序送出满罐铁水到炼钢工序后,能够直接满足生产的需求,省时省力,对工序降成本意义显著。
受先天设计及场地限制,该公司铁水罐设计为110吨,而炼钢所需的半钢罐在140吨水平。实际生产中,炼钢工序需要“组罐”后才能达到生产条件,导致铁水温度下降,生产时间延长,增加成本,影响质量。此外,受钒钛磁铁矿冶炼特殊性的影响,铁水罐易粘罐,使用周期短;原耐火材料抗粘渣能力差,处理渣罐的手段和效率不高,制约了生产环节物流成本。
该公司针对制约生产的瓶颈,成立了铁钢界面攻关队,实行天天沟通协调会制度;多管齐下推进“一罐制”,扩容铁水罐,改造铁水车,提高铁水罐直兑数量;强化联合管理,细化扩容铁水罐满罐率的考核办法;抓好铁水罐日常维护和调配,做好抠罐翻渣工作,努力降低铁水罐罐皮;物流环节缩短运输时间,进一步降低生产物流成本,满足日益繁忙的生产需要。
为了改进铁水罐装铁量检测靠人工检测的传统手段,该公司从装备层面增加铁水罐装铁量的先进检测手段,做到检测铁水罐装铁量更准确;加快铁水罐球底砖衬改型、材质改进的进度,减少或降低扩容铁水罐掉砖频率,减少或延缓铁水罐粘渣。
此外,该公司积极协同研究院等单位,开展铁水罐喷涂刚玉渣防粘涂料试验,采用新型轻质砖砌筑铁水罐保温等措施,抓好铁水罐残渣铁粘接物清理的工艺技术研究和改进,最大限度保障和提高铁水罐使用率和使用容积率。截至目前,上线扩容铁水罐数已达总数的30%,“一罐到底”联合攻关取得了突破。 |