10月份,碳钢薄板厂在产能快速提升和生产节奏相对平稳的基础上,采取有力措施积极开展挖潜增效工作,全月完成挖潜312万元,圆满完成10月份挖潜任务。
10月份,碳钢薄板厂挖潜增效主要从指标进步、炼钢经济入炉、产品结构调整、产品质量及费用控制、工艺技术优化、降低事故率等方面开展。在控制原料成本方面,碳钢薄板厂通过优化工艺,实现经济入炉、经济配料,逐步提高铁水装入量,降低生铁块消耗,严格控制铁耗和废钢消耗;尽可能使用替代产品,降低耐材、辅材的使用量;通过技术改造、优化钢种成分配比,合金成本得到有效控制。
碳钢薄板厂挖潜增效注重从产品结构调整和提高产品质量上下功夫,通过合理增加热轧、冷轧薄规格带钢比例,增加如510L、花纹钢、低合金钢等热轧品种钢产量,减少RH炉生产量,暂停冷轧汽车板、家电板的生产,调整了产品生产结构,降低了不必要的损耗。与此同时,该厂修订了钢种冶炼技术要点,将转炉出钢温度提高、减少LF炉的加热时间,保证了带钢力学性能,降低了超低碳钢的生产成本。通过连铸保护渣优化、转炉下渣监控及终点命中率的提高等措施,有效控制了热轧卷板质量问题造成的价格损失;通过加强精炼净吹,优化中包流场等方式,使得冷轧卷、镀锌卷的合格率严格控制在98.2%,降低了冷轧产品的生产成本,提高了产品质量。
针对影响生产或扰乱生产节奏的每一起故障,该厂认真落实,并进行整改,杜绝了重复性事故和低级性事故的发生。 |