2012年,承钢提钒炼钢一厂以课题攻关为依托,通过持续探索,在综合含钒铁水钒回收率攻关方面取得了明显的成效,含钒铁水钒回收率完成接近69%,较2011年提高3.86%,创造经济效益达855万元。
该厂从管理创新入手,一方面将含钒铁水提钒率作为重点攻关指标,针对提高钒回收率攻关课题分别制定了“提高含钒铁水提钒率”以及“提高提钒铁水钒回收率”重点攻关管理办法,另一方面将管理人员纳入考核范围,在对影响钒渣生产的单位进行严格考核的基础上,在班组、岗位中开设“厂长特别奖”、“大学生技术副组长”等全方位、多角度覆盖基层职工的激励制度,通过“两手抓”提高综合钒回收率。
同时,该厂严格执行公司安排,加强提钒转炉系统设备维护,降低设备故障率,保证提钒转炉系统生产顺行。为进一步保证提钒率,该厂强化钒渣的生产组织管理,充分发挥两个系统的提钒转炉作业生产能力,均衡两系统铁水量,杜绝因铁水调配不均衡而影响提钒率的现象发生。加强480分钟生产组织管理,使提钒转炉的冶炼周期控制在16分钟之内。根据新老系统实际情况,40吨系统采取三炉对三机的生产组织原则,100吨转炉系统设备检修及炉役检修时,采取一提一炼的生产组织措施。
此外,进一步优化冷料结构及提钒过程冷料加入量、加入时机,严格控制提钒过程升温速度及终点温度,不断优化氧-氮复合喷吹提钒工艺参数,着力推广、使用含钒球团进行提钒,在保证半钢碳满足炼钢工艺热量的情况下,延长提钒时间,降低余钒。同时优化粗氧提钒工艺,改进两系统钒渣挡渣方式,80吨主要推广应用高密度挡渣球,100吨系统推进滑板挡渣工作改善挡渣效果,减少钒渣流失比例,并充分发挥两系统脱硫扒渣、捞渣功能,降低入提钒转炉铁水带渣量,减少高炉渣对提钒过程的不利影响,提高两系统钒渣品位及钒回收率,为实现100%提钒奠定了坚实基础。 |