日前,金钼集团化学分公司员工成功实施网带炉平衡杆改造,仅将平衡杆向机头方向移动20厘米,就一举解决了困扰生产多时的滚轮轴断裂难题,年可创效10余万元。
网带炉作为生产高纯三氧化钼的主体设备,直接决定着最终产成品的品质。以前,网带炉在运行中频频发生机尾引动滚轮轴断裂事故,造成网带炉经常“趴窝”,成为困扰生产的一道难题。而且高纯产品主要外销,市场需求量较大,每次等厂家维修好需要5天时间,严重影响了产品产量。
为尽快解决这一问题,该分公司生产六区三班员工集思广益,通过对断裂部位的深入分析,最终确定是因为网带平衡杆的位置距网带炉机尾引动滚轮太近,两者间距过小,造成网带边缘的链条和网带平衡杆之间相互碰撞,网带稍有褶皱,链条立即与网带平衡杆卡死,从而造成引动滚轮轴扯断。随后,他们将网带平衡杆向机头方向移动了20厘米,这样以来,既保证了网带的平衡,又避免了和网带链条的碰撞。改造实施以来,再没发生一起引动滚轮断裂事故,仅此一项改造,每年可为公司带来直接经济效益10余万元。