据了解,蒸一系统有竖罐蒸馏炉14座,每年的设备检修开停炉达到40次以上。按技术要求,每次开炉都要加入40吨焦炭做为焦结团矿底部填充料,年消耗焦炭500余吨,费用高达85万余元。在开炉加焦过程中由于炉内温度下降,对蒸馏炉燃烧室温度及罐体影响较大,经常出现悬焦现象,存在很大的不安全性。
能否用其它物质替代焦炭是蒸一车间一直以来研究、论证的重要课题。经过技术人员多次研究、论证发现,石墨块具有在高温条件下不变形、不燃烧的物理特性,有很好的导热性和韧性,遇水不产生裂纹,可多次循环使用。
蒸一车间技术人员抓住36#蒸馏炉悬矿检修的有利时机,将冷凝器转子废石墨碎成小块经热处理后加入蒸馏炉内。经过近半个月的生产检验,石墨块替代焦炭加入蒸馏炉生产运行稳定,各项工艺指标正常。
在竖罐蒸馏炉内使用石墨替代焦炭科研攻关项目的成功应用,使蒸馏炉工艺指标得到进一步优化,延长了炉体使用寿命,降低了生产成本,使火法系统沿用70余年的老工艺得以终结。