近日,本钢钢渣资源化项目热闷生产线,达到了日翻罐70罐的生产水平,实现了生产线的设计产能,全面达产,对进一步提高本钢钢渣资源的科学利用,推进资源节约型、环境友好型企业建设具有重要意义。
钢渣资源化项目是本钢集团公司积极争取国家相关政策支持的项目,不仅有利于提高钢渣的科学回收利用,具有重要的经济效益,更有助于对环境的保护,具有重要的社会效益。该项目于2009年11月5日试生产。今年,冶金渣公司一方面要完善热闷、磁选两个生产系统,达到工艺标准要求,另一方面要全力以赴实现达产达效。一线职工集思广益,边摸索、边实践,紧紧抓住每一个生产环节,有的放矢,各项工作一步一个台阶,不仅热闷工艺突飞猛进,而且实现了达产目标,钢渣资源化项目实现了一次大飞跃。
热闷车间确立了两个“最短”目标和两条工作主线,一是在最短的时间里完善各项管理,树立起热闷车间积极奋进的精神风貌,这是第一条“软件”管理主线。二是全力完善设备系统的运行,在最短的时间里实现达产,这是第二条“硬件”管理主线。为完成计划目标,该车间多措并举,“软硬”齐抓,向目标冲刺。
在加快“软件”建设管理中,为提高闷渣效果,该车间职工反复实验,对每一个池钢渣从粒度、干湿度、时间等各个方面进行详细记录,反复研究讨论,不放过任何一个生产细节。经过多次实验对比,掌握了一套较为合理有效的工艺标准,不仅可以保证闷渣安全,加快闷渣节奏,而且可以保证出渣后立即进行磁选生产要求,热闷生产迈出重要一步。同时,该车间在人员培养上也做了了大量工作。由于车间人员结构复杂,操作技能参差不齐,技术水平也有所差别,为满足生产需要,他们充分利用现有条件,积极对职工进行培养,极大地缓解了劳动强度,为实现达产目标奠定了坚实基础。
在完善“硬件”建设管理上,该车间考虑到新工艺的特殊性,针对特别是挖掘机等重点设备消耗大的实际,车间负责人和管理人员想尽一切办法,采取增加阻燃布、冷却降温等方法,有效降低了设备消耗。为了保证渣铁等产品的质量,该车间对棒磨机、磁选机进行了反复整改,使产量和质量均得到了提高。目前,热闷系统已形成了良性生产格局,钢渣资源化项目正日益发挥优势. |