连日来,河北钢铁集团承钢公司炼钢系统不断优化工艺操作,提高脱硫效果,确保钢水质量稳中提升。目前,脱硫率提高到50%左右,平均普通钢入炼钢转炉半钢(或铁水)硫含量降到0.035%,品种钢降到0.020%以下,攻关效果显著。
为确保实现攻关目标,承钢炼钢系统采取了一系列有效措施:一是加强设备维护,备足备品备件,强化生产组织,保证入钢转炉半钢(或铁水)硫含量符合工艺要求的比例达到90%。二是脱硫枪的插入深度按规定期校对、准确控制枪头距包底距离,提高镁粉利用率,优化喷枪比、粉气比等工艺参数,提高镁利用率和喷吹速度。三是研究和优化扒渣工艺,减少回硫。150吨转炉系统开展了提高扒渣效率攻关,对高硫铁水或带渣量大的铁水采取扒渣操作,减少回流外,对每批颗粒镁进行入厂检验。四是根据不同初始硫含量及脱硫深度摸索合理的供镁强度,提高颗粒镁利用率。此外,还对脱硫工艺进行改造,由单吹颗粒镁改成复合喷吹,最大限度进行脱硫。(来源:河北国资委)