4月10日,记者从攀钢钒炼铁厂了解到,该厂认真落实降本增效措施,努力提高喷煤比指标。3月份,1号高炉喷煤比首次突破160公斤,达到了161.3公斤,创历史最好水平,标志着钒钛矿冶炼技术在逆境中取得了新突破。
据了解,提高喷煤比是降低炼铁生产成本的一个重要手段,但由于钒钛矿冶炼的特殊性,在攀钢高炉喷煤曾被判处“死刑”。经过多年的不懈努力,通过不断提高煤粉燃烧率、减少入炉粉末等措施,使钒钛矿喷煤技术取得了一定成效。今年以来,面对前所未有的成本压力,该厂认真研究当前物料结构的综合性能,确定了进一步提高喷煤比、风温等指标,并充分利用高炉检修的有利时机,对1号高炉的喷煤设备和进风系统进行优化,在不断提高喷煤能力的同时,使喷煤更加均匀合理;开展煤粉预热实验,用蒸汽对煤粉加热,不断提高煤粉燃烧率,为提高喷煤比创造条件。
针对入炉原料品位不断降低,部分原料保供形势严峻的情况,该厂积极组织职工对原煤中的杂物进行清理,强化对磨粉机、喷煤枪和输煤系统等重点设备的点检和维护;高炉操作随时根据原料状况和喷煤量增加情况逐步加重焦炭负荷,保持合适的富氧量,控制合适炉温;炉前按料批及时出尽渣铁,使高炉炉况逐步适应了大喷煤操作,保持了长期稳定顺行,主要经济技术指标全面优化。3月份,1号高炉吨铁入炉焦比仅为409公斤,较计划降低了24公斤,为提高喷煤比奠定了坚实基础。 |