8月份,平分线达到54595吨,工序能耗降至31.5千克标煤,两项指标均创历史最好水平
河北钢铁集团邯钢连铸连轧厂通过强化基础管理,优化生产工艺,合理控制能耗等措施,8月份,平分线产量达到54595吨,工序能耗降至31.5千克标煤,两项指标均创历史最好水平。
该厂精整车间从基础管理入手,加大设备点巡检力度,尤其加大对关键设备及事故多发设备的维护力度,做到及时发现问题,及时通知相关技术人员解决,保证设备正常运转。同时,该车间狠抓生产计划兑现,规范原料存放区和成品存放区的产品存放位置,提高库存量,减少待料时间;增加带卷冷却风机数量,加快带卷冷却速度,减少待温时间;合理安排生产计划,改进轧辊辊型,提高轧辊平整量。
为降低工序能耗,该厂从细微入手,进一步控制各环节资源消耗。连铸区在浇次间隔停水停电,在保证冷却水量充足的情况下,关闭其他水源;减少风机、电机等大型耗电设备使用时间和频率,减少电力消耗。加热炉区职工加大炉辊耐材检查力度,及时更换、下机耐材已经脱落的炉辊,防止冷却水带走过多热量;加强炉体耐材维护和检修,保证炉体耐材保温性能达到生产要求;加强炉底渣门检查和维护,杜绝渣门敞开等情况,减少煤气用量。轧制区加强粗轧与精轧除鳞系统维护和使用,确保除磷效果良好;严格落实工作辊烫辊制度,加大油膜润滑、轧机区水系统的维护和投用力度,不断提高产品质量。磨床区加强磨床探伤仪维护,做好轧辊在线探伤,及时确定轧辊缺陷和磨削量,合理磨削缺陷轧辊,减少人为盲目多磨的情况,进一步降低轧辊消耗。
|