据综合媒体消息称,今年以来,通钢集团通化钢铁公司焦化厂党委以突出实效、注重过程、体现特色为着力点,紧紧围绕生产经营、降本增效、发展瓶颈等重点难点问题,通过把握关键点、找准切入点、明确落脚点补“短板”、创效益,为铁前降成本工作提供支持。
把握关键点
焦炉煤气外供、高炉煤气消耗、干熄焦炭反应后强度是这个厂重点攻关指标,为此,该厂党委决定从管理上、技术上寻求突破,集中力量重点攻关,务求实效。在煤气消耗及外供方面,这个厂采取加强护炉铁件管理、密封炉体、减少炉体窜漏等措施,加强焦炉本体及设备维护,理顺焦炉生产,抓实炼焦基础工作,消除冒烟冒火现象,杜绝焦炉煤气散失。根据大气温度的波动情况,在保证焦炉正常加热的前提下科学、精细调整焦炉加热温度,确保焦炉煤气在加热过程中燃烧均匀,不浪费。对进厂水份大的煤种,实行先落地后配入的原则,以降低焦炉炼焦耗热量,进而降低煤气消耗。在干熄焦炭反应后强度攻关方面,该厂从洗精煤进厂化检验、落地、取用、预粉碎、配比执行、后粉碎、入炉全方位跟踪检查。严把进煤质量关,加大进厂洗精煤化检验力度,坚持深层多点采样,增加检验频次,坚决杜绝掺杂私假煤进厂。跟踪检查备煤车间配合煤粒度达标率方案执行情况,做好煤料均匀化及合理粉碎,力争稳定配合煤粒度73-75%,为稳定提高单炉产焦量及稳定焦炭质量做好基础工作。规范焦炉操作,提高焦炉操作和管理水平,确定合理的加热制度及焦炉周转时间。10月份,该厂焦炉煤气回收280立方米/吨、高炉煤气消耗423立方米/吨,均优于9月份指标。
找准切入点
吨焦耗洗精煤是影响吨焦成本的一个重要因素,厂党委持续开展配煤技术攻关,花大力气、下大功夫破解这一难题。在保证焦炉生产顺行、焦炭质量稳定的前提下,通过合理降低配合煤挥发份,有计划、持续清理煤场可用煤底,增加可用煤数量,降低洗精煤单耗。同时,该厂针对进厂炼焦煤中经济型煤种比重不断提高,炼焦煤质量波动较大,给合理调整配煤方案、稳定焦炭质量带来巨大困难的实际,紧紧依托现有有煤岩分析这个技术平台,综合做好各煤种研究,为打好挖潜降本牌提供有力技术支撑。10月份,吨焦耗洗精1.376吨,完成公司下达的计划指标。
明确落脚点
“钱”从哪里挖?该厂党委确定只有推动管理精细化,才能使降本增效处于可控状态。天天看数字,日日盯指标。用放大镜看资源,用显微镜找差距,用望远镜学先进。该厂党委把挖潜增效的必要性、紧迫性、利己性宣传到每个岗位、每名职工,发动全员提出合理化建议,全员参与制定、健全合种挖潜规章制度,与实际生产相结合,“挖”出制度的不足之处。与本钢、吉林建龙进行对标,逐项对比,找出差距,整改落实。以公司下发的成本、费用和预算为基础,制定科室、车间运输费用承包考核办法及厂经济责任制考核办法,真正实现多劳多得、少劳少得的目标。10月份,这个厂吨焦成本完成1093.42元/吨,比计划降低40.46元。 |