日前,沙钢集团润忠炼钢厂通过技术革新,在全国同行中开创性地推出“电炉铁水烘炉”新工艺,在电炉烘炉过程中加入铁水,使烘炉时间由过去的近2个小时,缩短到目前的一个小时以内,烘炉电耗从40000多度,下降到28000度以内,在提高作业效率的同时大幅降低了能源消耗。
据了解,以往电炉内部在砌筑好后,为保证其使用寿命,防止耐火砖急速升温而导致炸裂,降低电炉使用寿命这一问题,新砌筑好的电炉必须有一个缓慢的加热升温过程,用原始的木柴、焦炭加热要10个小时以上,用生铁直接冶炼烘炉要2个多小时。沙钢集团润忠炼钢厂拥有被誉为“亚洲第一炉”的90吨超高功率竖式电炉,在本世纪初发明并实施节能、高效的“电炉热装铁水”工艺路线目前已被世界各国的钢厂所采用。
今年初,该厂深化节能减排,推进技术创新,通过实践摸索和科学分析,大胆提出在电炉内部捣打料上覆盖一层轻薄钢料,然后将铁水倒入,通过细致的控制计算,倒入的铁水不仅没有对底部的捣打料造成冲刷破坏,还有效地提高了炉内温度,为下一步电极冶炼烘炉减少了必要的时间,新工艺研发取得成功。
沙钢润忠炼钢厂应用“电炉铁水烘炉”新工艺半年来,90吨超高功率电炉装备运行情况正常,不仅减少了烘炉电耗30%,而且单座电炉每月可以多炼一炉钢,全年可增加约上千吨钢产量,增产节能的综合经济效益十分可观。
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