据攀钢日报报道,“我们用挖孔、取砖方法成功修补了3号捣固焦炉121号南墙,避免了立火道堵塞。”11月22日,攀钢钒煤化工厂二炼焦作业区负责人介绍道。
煤化工厂新3、4号焦炉为捣固焦炉,开创了国内大型钢铁联合企业使用捣固炼焦技术的先河。与传统顶装焦炉相比,捣固炼焦技术在改善焦炭质量、扩大炼焦煤资源、降低炼焦成本等方面具有明显优势,但其寿命比顶装焦炉短。据悉,自该厂这两座捣固焦炉达到设计结焦时间以来,推焦电流始终偏大,致使炭化室机侧距离入口1至1.5米位置相继出现炉壁裂纹和穿孔现象,严重影响捣固焦炉使用寿命。
焦炉热修是保证炉体完整严密、稳定生产和焦炉长寿的重要手段。该厂结合炉体目前存在的状况,制定了炉体热态维护计划,从11月份开始对炉体裂纹、穿孔进行维护和修补,避免炉体损坏部位继续蔓延和扩大。该厂二炼焦作业区抽调技术骨干完善了挖补、取砖方案,以解决部分穿孔严重的炭化室立火道堵塞问题。用配制好的泥料和蘸浆的石棉绳将缝隙填实,避免斜道窜漏,保证其砖缝严密。加大倒塌部位立火道温度测量频次,在炉侧上部增加大弹簧防火防尘挡板装置,避免火焰直接与弹簧接触,确保大弹簧吨位负荷稳定。
据了解,该厂捣固焦炉炉体热态维修工作将持续至明年4月份。此项工作的实施,不仅可提高焦炭质量,延长炉体寿命,还能改善现场环境,降低岗位人员的劳动强度,具有较好的经济效益和社会效益。
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